本章從仿真分析的角度對高速機(jī)床伺服傳動系統(tǒng)的熱位移做了深入的研宄。在仿 真分析時,通過空心滾珠絲杠與實(shí)心滾珠絲杠冷卻液冷卻的熱仿真對比,得出以下結(jié)論:
首先根據(jù)伺服系統(tǒng)的受力分析,分別建立了實(shí)心/空心滾珠絲杠伺服進(jìn)給系統(tǒng)的 數(shù)學(xué)模型??招臐L珠絲杠開孔對伺服系統(tǒng)性能的影響有別于實(shí)心滾珠絲杠,故在此做 了對比研究。由于伺服進(jìn)給系統(tǒng)作為一個機(jī)電一體化系統(tǒng),系統(tǒng)的穩(wěn)定性是前提。本 章不僅用開環(huán)伯德圖判斷了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時通過Routh判據(jù),證明了系統(tǒng)是穩(wěn)定 的。
技術(shù)文章集中了精工行業(yè)各個方面的文章,系統(tǒng) 操機(jī) 編程各類教程希望能對您有幫助
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本文針對方盤殼體類的加工中心工序中宏程序的應(yīng)用進(jìn)行了闡述,簡單的宏程序應(yīng)用,解決了大 批相似零件的大量重復(fù)編程量,用宏程序編寫,改動幾個數(shù)據(jù)就可以進(jìn)行不同方盤殼體的銑削工序的 加工,在實(shí)際生產(chǎn)中有重要的應(yīng)用價值。
此加工案例中利用萬向角度 銑頭和巧妙的工裝設(shè)計,解決了 長條型帶斜面的不銹鋼產(chǎn)品在三 軸加工中心上加工的問題,大大 提高了加工效率和加工精度,并 且大大降低了加工成本。所加工 出來的斜面表面質(zhì)量都非常好, 得到了客戶的好評與肯定,也為 客戶帶來了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
本文從摩擦產(chǎn)生振動的角度入手,由于精工機(jī)床在產(chǎn)生爬行的動作時伴隨著振動產(chǎn) 生,故確定爬行的模型后,在爬行的仿真模型中加入模擬的振動源,分析外加振動對爬 行造成的影響。經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)分析,外加振動源的方法能夠改善爬行,并且改善 效果較好,但由于沒有達(dá)到抑制爬行的目的,故嘗試引入PID控制系統(tǒng)來抑制爬行,最 終確定出兩者結(jié)合效果******。
爬行是精工機(jī)床在低速、重載或間歇的微量移動情況下出現(xiàn)運(yùn)動時快時慢或者時走 時停的現(xiàn)象,是一種常見而不正常的狀態(tài)。爬行的產(chǎn)生主要與機(jī)械傳動系統(tǒng)有關(guān)。
對垂直方向和水平方向分別加入不同的簡諧振動進(jìn)行分析總結(jié)如下:(1)比較圖3.16中的(a)和(b),可以看出,這倆幅圖相對于圖3.2對爬行的控制都有了 改善,大部分時候是頻率越大對改善爬行效果越差,因?yàn)樵诖怪焙退椒较蚨技尤胝駝?后系統(tǒng)不穩(wěn)定;
本章針對爬行的仿真模型,在導(dǎo)軌上加入虛擬振動源,通過改變振動源運(yùn)動函數(shù)的 頻率和幅值進(jìn)行ADAMS仿真分析,從而起到抑制爬行的作用,通過觀察模型的進(jìn)給速 度保持穩(wěn)定前持續(xù)的時間為爬行持續(xù)時間,進(jìn)給速度的變化以及加速度的變化來評判爬 行現(xiàn)象的改善。