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海天精工機床有限公司 海天精工博客

PID控制原理和PID控制器參數(shù)對控制性能的影響|加工中心

常規(guī)連續(xù)系統(tǒng)中,PID控制器對輸入的誤差信號進行比例、積分和微分運算,從而 給出控制信號。PID控制是一種簡單有效的控制算法,魯棒性(穩(wěn)定性)強,對動態(tài)過 程無需知道太多便可以達到比較滿意的控制效果,正好適合爬行的ADAMS仿真模型。 圖5.2中整個框內(nèi)是個為PID控制器,,PID控制器的輸出值_取決于系統(tǒng)給定值咐 和系統(tǒng)輸出值的偏差eW、偏差的積分、偏差的微分的線性加權組合。

在振動的基礎上加PID控制|加工中心

由前一章的sin(8t)、9sin(8t)和21sin(8t)仿真出來的效果圖,可以看出,它們有的沒有改善或者改善現(xiàn)象不明顯。因為PID控制對爬行改善效果較明顯,故可以應用在振動 上,觀察在振動的基礎上再加PID控制,能夠對爬行造成何種影響。

振動對數(shù)控機床進給系統(tǒng)爬行的影響-結論與展望

精工機床在低速或重載的情況下容易出現(xiàn)爬行現(xiàn)象。爬行出現(xiàn)會影響機床的定位精 度和表面粗糙度等,嚴重時還可能造成機床停機,給機床造成過大的傷害。國內(nèi)外的學 者和專家針對爬行現(xiàn)象,提出了八種有關爬行的物理模型,并根據(jù)物理模型計算出數(shù)學 模型后推導出造成爬行的各種因素,最終提出解決方案。

國外滾珠絲杠熱特性的研宄現(xiàn)狀|加工中心

精工機床在切削加工的過程當中,大量的熱量主要來源于各類電路、動力源、相 對運動的零部件之間生成的摩擦熱、切削熱、環(huán)境溫度變化傳導的熱量、冷卻系統(tǒng)帶 走的熱量等W。其中尤其是滾珠絲杠高速進給運動時,其熱變形嚴重阻礙了精工機床 ******性能的發(fā)揮。滾珠絲杠的熱伸長直接影響絲杠本身的螺距誤差,同時也會嚴重的 削弱滾珠絲杠副的傳動剛度,從而大大地降低了精工機床的加工精度、動態(tài)穩(wěn)定性與 響應的快速性。國外關于滾珠絲杠副熱變形研宄進行的比較早,專家學者已經(jīng)做了很 多的試驗研究工作。

伺服進給系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析|加工中心

滾珠絲杠伺服進給系統(tǒng)的穩(wěn)定性是系統(tǒng)正常工作的前提??招臐L珠絲杠、實心滾 珠絲杠的穩(wěn)定性用開環(huán)伯德圖來驗證,并從理論上用勞斯判據(jù)證明了從電機到工作臺 機械部分系統(tǒng)的穩(wěn)定性。根據(jù)上面的分析及表4.1、表4.2中的參數(shù)在 MATLAB/Simulink中建立整個系統(tǒng)、部分系統(tǒng)[4G'53]的仿真模型分別如圖4.2、圖4.3。

空心滾珠絲杠在數(shù)控機床伺服進給系統(tǒng)中的應用研究-結論

論文以某一型號的精工加工中心的伺服進給系統(tǒng)為研宄對象,探討了空心滾珠絲 杠的數(shù)學模型、邊界條件、仿真分析等,為空心滾珠絲杠的應用提供理論依據(jù)。該課 題的研宄不僅具較高的好理論研究價值,而且有重要的工程實踐應用價值。滾珠絲杠 伺服進給系統(tǒng)發(fā)熱問題是制約精工機床向高速、高精度發(fā)展的瓶頸問題,這一課題的 研宄有助于提升我國的精工機床伺服進給系統(tǒng)的水平。論文的主要研宄內(nèi)容和結論如 下:

空心滾珠絲杠在數(shù)控機床伺服進給系統(tǒng)中的應用研究-展望

本文對空心滾珠絲杠在機床伺服進給系統(tǒng)的應用做了深入的探討,得出了重要的 研宄結論;然而在時間緊迫的情況下,有一些問題仍需有待解決。因此,在現(xiàn)有研宄 的基礎上,可以考慮以下幾個方面:

數(shù)控機床爬行機理分析及動態(tài)仿真-小結

事實上,不論是單純的增大驅動速度,減小工作臺質量和靜動摩擦系數(shù)之差,還是 提高系統(tǒng)的傳動剛度和阻尼都不能完全解決爬行問題,由于加工零件的尺寸形狀、機床 的材料和經(jīng)費等各方面因素綜合考慮下來,很難達到最優(yōu)的參數(shù)比,說明應用這種方法 改善爬行具有一定的局限性。

加入模擬振動源分析爬行|加工中心

根據(jù)爬行的ADAMS仿真模型,在導軌加入模擬振動源[46~52]來模擬在現(xiàn)實中機床在 工作時導軌出現(xiàn)振動?;贏DAMS中的View平臺,在導軌上添加移動副,加入驅動 速度,調(diào)整合適的速度參數(shù),設置驅動速度仍為8mm/s,工作臺質量15Kg,靜動摩擦系數(shù) 之差為0.05,系統(tǒng)的彈簧剛度和阻尼分別為1000N/mm和IN.s/mm ,后加入的移動副參 數(shù)設置最初值為零,在此參數(shù)下仿真結果圖和圖3.2完全一致。添加了移動副的ADAMS 模型圖如下所示: