加工圓度超差、坐標(biāo)偏移 發(fā)那科系統(tǒng)、加工圓度超差、按急停Z軸下降、Z軸產(chǎn)生振動、Z軸做標(biāo)便宜、主軸低速不穩(wěn)、等故障的排除。 一:X、Y軸加工圓度超差 沒有報警 調(diào)整參數(shù):1)伺服的增益:要求兩軸一致。2)伺服控制參數(shù):見伺服參數(shù)說明書。3)加反向間隙補(bǔ)償。二:輪轂加工車床,當(dāng)高節(jié)奏地加工輪轂時,經(jīng)常出現(xiàn)電源單元和主軸伺服單元的模塊嚴(yán)重?zé)龤?由于主軸頻繁高低速啟動 更換電源控制單元和主軸伺服控制單元的功率驅(qū)動模塊。并用A50L-0001-0303替換以前使用的功率模塊。 三:立式加工中心,按急停,Z軸往下下降2mm Z軸電機(jī)的制動器回路處理不妥 1) 按伺服的說明書,正確地設(shè)計Z軸的制動器回路;2) 檢查參數(shù)8X05#6=1、8X83=200左右。 四:加工中心:Z軸運(yùn)動時產(chǎn)生振動,并且通過交換印刷板實(shí)驗(yàn)確認(rèn)Z軸控制單元及電機(jī)正常 參數(shù)設(shè)置而引起的故障 1)調(diào)整參數(shù)517。2)檢查并調(diào)整8300至8400之間的參數(shù)。 五: X軸加工一段時間后,X軸坐標(biāo)發(fā)生偏移 如果更換電機(jī)編碼器無效,應(yīng)屬機(jī)械故障 1) 更換電機(jī)編碼器,無效。2) 檢查并調(diào)整絲桿與電機(jī)之間的聯(lián)軸節(jié)。 六: 主軸低速不穩(wěn),而且不能準(zhǔn)停 反饋信號不好1) 檢查確認(rèn)主軸電機(jī)反饋信號插頭是否松動。2)更換主軸電機(jī)編碼器。3)更換定位用的磁傳感器。 七: 當(dāng)使用模擬主軸時,模擬電壓沒有輸出 1) 主板上是否有87103芯片。2) 檢查參數(shù)0539~542的數(shù)值或者重新計算和設(shè)定主軸箱的齒輪比。3) 更換主板。 八:控制系統(tǒng)在運(yùn)行模擬主軸時,沒有模擬電壓的輸出 模擬電壓的輸出回路有故障或參數(shù)有問題 1) 請確認(rèn)SSTP*=1,即G120#6=12)設(shè)定模擬電壓10V時所對應(yīng)的最高轉(zhuǎn)速成的參數(shù),例如:對于T系列,設(shè)定PRM540=6000 3)在AUTO或MDI方式下,輸入S指令,就可以用萬用表在M12或M26端口上測量出SVC的輸出。 4)如果沒有,請更換主板