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加工中心定時保養(yǎng)

一、主軸系統(tǒng)常見故障;1.主軸發(fā)熱,旋轉(zhuǎn)精度下降;某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱;(1)故障分析;(2)故障處理;(3)改進措施:;①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,;②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空;③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變;;④嚴禁超負荷運行,有故障應及時報修,不得帶病運行;2.主軸部件的拉桿二、主軸系統(tǒng)常見故障(1).主軸發(fā)熱,旋轉(zhuǎn)精度下降某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱,噪聲大,但用手撥動主軸轉(zhuǎn)動阻力較小。(2)故障分析。主軸部件解體檢查,發(fā)現(xiàn)故障原因如下:①主軸軸承潤滑脂內(nèi)混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內(nèi),造成潤滑不良,導致發(fā)熱且有噪聲;主軸內(nèi)錐孔定位表面有少許碰傷,錐孔與刀柄錐面配合不良,有微量偏心;②前軸承預緊力下降,軸承游隙變大;③主軸自動夾緊機構內(nèi)部分碟形彈簧疲勞失效,刀具未被完全拉緊,有少許竄動。(3)故障處理。更換前軸承及潤滑脂,調(diào)整軸承游隙,軸向游隙0.003mm,徑向游隙士0.002mm;自制簡易研具,手工研磨主軸內(nèi)錐孔定位面,用涂色法檢查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于85%;更換碟形彈簧。將修好的主軸裝回主軸箱,用千分表檢查徑向跳動,近端小于0.006mm,遠端150mm處小于0.010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿足加工工藝要求,故障排除。(4)改進措施:①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯;②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空氣干燥器工作是否正常;③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變;④嚴禁超負荷運行,有故障應及時報修,不得帶病運行。三.主軸部件的拉桿鋼球損壞(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心主軸內(nèi)刀具自動夾緊機構的拉桿鋼球和刀柄拉緊螺釘尾部錐面經(jīng)常損壞。(2)故障分析。檢查發(fā)現(xiàn),主軸松刀動作與機械手拔刀動作不協(xié)調(diào)。這是因為限位開關擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸活塞動作到位,增壓缸活塞動作卻沒有到位,致使機械手在刀柄還沒有完全松開的情況下強行拔刀,損壞拉桿鋼球及拉緊螺釘:(3)故障處理。清洗增壓油缸,更換密封環(huán),給增壓油缸注油,氣壓調(diào)整至0.5~0.8MPa,試用后故障消失。四、改進措施:①定期檢查并清潔氣液增壓油缸,監(jiān)測刀具自動夾緊機構各部分的運行狀況,及時消除故障隱患;②定期檢查調(diào)整氣壓和液壓系統(tǒng)壓力,檢驗液壓油質(zhì),如氧化變質(zhì)應及時更換。3.主軸部件的定位鍵損壞(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心換刀時沖擊響聲大,主軸前端撥動刀柄旋轉(zhuǎn)的定位鍵局部變形。(2)故障分析。響聲主要出現(xiàn)在機械手插刀階段,故障初步確定為主軸準停位置誤差和換刀參考點漂移。本機床采用霍爾元件檢測定向,引起主軸準停位置不準的原因可能是主軸準停裝置電氣系統(tǒng)參數(shù)變化、定位不牢靠或主軸徑向跳動超差。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發(fā)現(xiàn)固定螺釘松動,機械手插刀時刀柄鍵槽未對正主軸前端定位鍵,定位鍵被撞壞。主軸換刀參考點接近開關的安裝位置同樣有松動現(xiàn)象,使換刀參考點微量下移,刀柄插人主軸錐孔時錐面直接撞擊主軸定心錐孔,產(chǎn)生異響。(3)故障處理。調(diào)整霍爾元件的安裝位置后擰緊并加防松膠。重新調(diào)整主軸換刀參考點接近開關的安裝位置,更換主軸前端的定位鍵,故障消失。(4)改進措施定期檢查清潔主軸準停裝置和主軸換刀參考點定位裝置,注意觀察刀柄插入主軸錐孔時的狀態(tài),及時消除故障隱患。二、進給傳動系統(tǒng)常見故障1. Y軸運動中斷(1)故障現(xiàn)象某CINCINNATI立式加工中心,Y軸運動到某點后中斷。(2)故障分析。經(jīng)檢查,Y軸斷路器跳閘,復位后Y軸仍不能運動。初步確定為Y軸卡死或伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障。首先檢查Y向滑座導軌及鑲條間隙,無問題。斷電后用手不1fed能轉(zhuǎn)動Y軸滾珠絲桿螺母機構,確認系因日常維護保養(yǎng)不當,致使Y軸絲桿螺母卡死。(3)故障處理。取出Y軸滾珠絲桿螺母副,找一合適的鉗臺夾緊,將鎖緊螺母退松,用手轉(zhuǎn)動滾珠絲桿。徹底清洗后重裝并調(diào)整絲桿螺母副的預緊力。預緊力一般為******載荷的1/3,是靠測量預緊后增加的摩擦力矩來換算的。將滾珠絲桿螺母副裝回加工中心,檢查并調(diào)整絲桿兩端向心推力組合軸承的預緊力,用手轉(zhuǎn)動滾珠絲桿的松緊程度以初定預緊力大小,重新調(diào)整滑座導軌及鑲條間隙。試車后故障排除。(4)改進措施:①及時、徹底清理加工中心各部分的切屑,防止灰塵或切屑進入滾珠絲桿螺母副;②工作中應避免碰擊滾珠絲桿螺母副防護裝置,防護裝置一旦損壞應立即更換;③每半年清除一次滾珠絲桿上舊的潤滑脂,涂上新的潤滑脂。2. X、Y兩軸插補加工圓臺(或內(nèi)孔)時,圓度誤差超差(1)故障現(xiàn)象。某CINCINNATI立式加工中心X、Y兩軸聯(lián)動加工圓臺時誤差大,工件圓臺在過象限處有一較明顯的起伏。(2)故障分析。初步判斷是X、Y軸的定位精度差或是X、Y軸有關位置補償參數(shù)變化。調(diào)出CNC系統(tǒng)X、Y軸位置補償參數(shù)檢查,均在要求范圍。在JOG模式下低速轉(zhuǎn)動Y軸,用千分表檢查,發(fā)現(xiàn)Y軸軸向竄動達0.2mm。檢查Y軸進給傳動鏈前、后支承座,絲桿電機支架及電機軸承無異常,絲桿軸承座內(nèi)軸承游隙及預緊正常,但軸承座壓蓋輕微松動。(3)故障處理。調(diào)整絲桿軸承座壓蓋,使其壓緊軸承外圈端面,擰緊鎖緊螺母。重新檢測Y軸軸向竄動,小于0.005mm。重裝后試加工,故障排除。(4)改進措施:①加強進給傳動鏈的日常檢查維護,及時緊固松動部位;②通過對加工零件的檢測,及時對進給傳動鏈進行調(diào)整;③每年應檢查一次進給傳動鏈的反向間隙和絲桿螺距誤差并及時補償,作出詳細記錄存檔。三、ATC裝置1.刀具插入主軸錐孔未卡緊(1)故障現(xiàn)象。某龍門加工中心主軸拉刀松動。(2)故障分析。加工中心刀具是靠主軸上部的蝶形彈簧拉緊的,拉不緊刀的可能原因有:①蝶形彈簧變形或失效;②刀柄尾拉緊螺釘松動。首先檢查刀柄尾拉緊螺釘,發(fā)現(xiàn)與刀柄的螺紋聯(lián)接松動退絲,后退了約一個螺距。蝶形彈簧未失效。(3)故障處理。調(diào)整刀柄尾拉緊螺釘在刀柄的軸向位置并加裝鎖緊螺母,故障排除。(4)改進措施:①經(jīng)常檢查刀柄尾拉緊螺釘?shù)木o固狀況;②在刀柄尾拉緊螺釘和刀柄間加裝鎖緊螺母。2.刀具交換過程噪聲較大(1)故障現(xiàn)象。某龍門加工中心刀具自動交換過程速度過快,噪聲較大。(2)故障分析。經(jīng)檢查,機械手拔、插刀過程速度過快,缺少緩沖過程,產(chǎn)生較大的撞擊。該機械手的拔、插刀運動由液壓油缸驅(qū)動,導致液壓油缸活塞速度過快的原因主要有:①液壓油氧化變質(zhì);②液壓系統(tǒng)冷卻器工作不正常,油溫過高;調(diào)速閥節(jié)流螺釘松動。檢查發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)冷卻器周圍堆積了很多灰塵,導致冷卻效率降低,油溫升高,調(diào)速閥節(jié)流效果差,機械手拔、插刀過程速度變快。而液壓油無變質(zhì),調(diào)速閥節(jié)流螺釘亦未松動。(3)故障處理。徹底清理冷卻器周圍堆積的灰塵,分析調(diào)節(jié)機械手拔、插刀油路的調(diào)速閥,使轉(zhuǎn)向速度合適。為了減小拔、插刀過程的沖擊,分別調(diào)節(jié)拔、插刀油缸兩端的節(jié)流螺釘,增加油缸行程末端的緩沖行程。調(diào)節(jié)完畢后重新試車,故障排除。(4)改進措施:①嚴格執(zhí)行液壓系統(tǒng)定期調(diào)整、清洗、過濾和更換制度,確保液壓系統(tǒng)壓力、流量、流速穩(wěn)定;②定期清掃液壓系統(tǒng)冷卻器和冷卻風扇上的灰塵。隨時觀察冷卻器的工作狀況,嚴格控制油液溫升。

加工中心定時保養(yǎng)

一、主軸系統(tǒng)常見故障;1.主軸發(fā)熱,旋轉(zhuǎn)精度下降;某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱;(1)故障分析;(2)故障處理;(3)改進措施:;①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,;②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空;③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變;;④嚴禁超負荷運行,有故障應及時報修,不得帶病運行;2.主軸部件的拉桿二、主軸系統(tǒng)常見故障(1).主軸發(fā)熱,旋轉(zhuǎn)精度下降某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱,噪聲大,但用手撥動主軸轉(zhuǎn)動阻力較小。(2)故障分析。主軸部件解體檢查,發(fā)現(xiàn)故障原因如下:①主軸軸承潤滑脂內(nèi)混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內(nèi),造成潤滑不良,導致發(fā)熱且有噪聲;主軸內(nèi)錐孔定位表面有少許碰傷,錐孔與刀柄錐面配合不良,有微量偏心;②前軸承預緊力下降,軸承游隙變大;③主軸自動夾緊機構內(nèi)部分碟形彈簧疲勞失效,刀具未被完全拉緊,有少許竄動。(3)故障處理。更換前軸承及潤滑脂,調(diào)整軸承游隙,軸向游隙0.003mm,徑向游隙士0.002mm;自制簡易研具,手工研磨主軸內(nèi)錐孔定位面,用涂色法檢查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于85%;更換碟形彈簧。將修好的主軸裝回主軸箱,用千分表檢查徑向跳動,近端小于0.006mm,遠端150mm處小于0.010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿足加工工藝要求,故障排除。(4)改進措施:①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯;②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空氣干燥器工作是否正常;③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變;④嚴禁超負荷運行,有故障應及時報修,不得帶病運行。三.主軸部件的拉桿鋼球損壞(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心主軸內(nèi)刀具自動夾緊機構的拉桿鋼球和刀柄拉緊螺釘尾部錐面經(jīng)常損壞。(2)故障分析。檢查發(fā)現(xiàn),主軸松刀動作與機械手拔刀動作不協(xié)調(diào)。這是因為限位開關擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸活塞動作到位,增壓缸活塞動作卻沒有到位,致使機械手在刀柄還沒有完全松開的情況下強行拔刀,損壞拉桿鋼球及拉緊螺釘:(3)故障處理。清洗增壓油缸,更換密封環(huán),給增壓油缸注油,氣壓調(diào)整至0.5~0.8MPa,試用后故障消失。四、改進措施:①定期檢查并清潔氣液增壓油缸,監(jiān)測刀具自動夾緊機構各部分的運行狀況,及時消除故障隱患;②定期檢查調(diào)整氣壓和液壓系統(tǒng)壓力,檢驗液壓油質(zhì),如氧化變質(zhì)應及時更換。3.主軸部件的定位鍵損壞(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心換刀時沖擊響聲大,主軸前端撥動刀柄旋轉(zhuǎn)的定位鍵局部變形。(2)故障分析。響聲主要出現(xiàn)在機械手插刀階段,故障初步確定為主軸準停位置誤差和換刀參考點漂移。本機床采用霍爾元件檢測定向,引起主軸準停位置不準的原因可能是主軸準停裝置電氣系統(tǒng)參數(shù)變化、定位不牢靠或主軸徑向跳動超差。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發(fā)現(xiàn)固定螺釘松動,機械手插刀時刀柄鍵槽未對正主軸前端定位鍵,定位鍵被撞壞。主軸換刀參考點接近開關的安裝位置同樣有松動現(xiàn)象,使換刀參考點微量下移,刀柄插人主軸錐孔時錐面直接撞擊主軸定心錐孔,產(chǎn)生異響。(3)故障處理。調(diào)整霍爾元件的安裝位置后擰緊并加防松膠。重新調(diào)整主軸換刀參考點接近開關的安裝位置,更換主軸前端的定位鍵,故障消失。(4)改進措施定期檢查清潔主軸準停裝置和主軸換刀參考點定位裝置,注意觀察刀柄插入主軸錐孔時的狀態(tài),及時消除故障隱患。二、進給傳動系統(tǒng)常見故障1. Y軸運動中斷(1)故障現(xiàn)象某CINCINNATI立式加工中心,Y軸運動到某點后中斷。(2)故障分析。經(jīng)檢查,Y軸斷路器跳閘,復位后Y軸仍不能運動。初步確定為Y軸卡死或伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障。首先檢查Y向滑座導軌及鑲條間隙,無問題。斷電后用手不1fed能轉(zhuǎn)動Y軸滾珠絲桿螺母機構,確認系因日常維護保養(yǎng)不當,致使Y軸絲桿螺母卡死。(3)故障處理。取出Y軸滾珠絲桿螺母副,找一合適的鉗臺夾緊,將鎖緊螺母退松,用手轉(zhuǎn)動滾珠絲桿。徹底清洗后重裝并調(diào)整絲桿螺母副的預緊力。預緊力一般為******載荷的1/3,是靠測量預緊后增加的摩擦力矩來換算的。將滾珠絲桿螺母副裝回加工中心,檢查并調(diào)整絲桿兩端向心推力組合軸承的預緊力,用手轉(zhuǎn)動滾珠絲桿的松緊程度以初定預緊力大小,重新調(diào)整滑座導軌及鑲條間隙。試車后故障排除。(4)改進措施:①及時、徹底清理加工中心各部分的切屑,防止灰塵或切屑進入滾珠絲桿螺母副;②工作中應避免碰擊滾珠絲桿螺母副防護裝置,防護裝置一旦損壞應立即更換;③每半年清除一次滾珠絲桿上舊的潤滑脂,涂上新的潤滑脂。2. X、Y兩軸插補加工圓臺(或內(nèi)孔)時,圓度誤差超差(1)故障現(xiàn)象。某CINCINNATI立式加工中心X、Y兩軸聯(lián)動加工圓臺時誤差大,工件圓臺在過象限處有一較明顯的起伏。(2)故障分析。初步判斷是X、Y軸的定位精度差或是X、Y軸有關位置補償參數(shù)變化。調(diào)出CNC系統(tǒng)X、Y軸位置補償參數(shù)檢查,均在要求范圍。在JOG模式下低速轉(zhuǎn)動Y軸,用千分表檢查,發(fā)現(xiàn)Y軸軸向竄動達0.2mm。檢查Y軸進給傳動鏈前、后支承座,絲桿電機支架及電機軸承無異常,絲桿軸承座內(nèi)軸承游隙及預緊正常,但軸承座壓蓋輕微松動。(3)故障處理。調(diào)整絲桿軸承座壓蓋,使其壓緊軸承外圈端面,擰緊鎖緊螺母。重新檢測Y軸軸向竄動,小于0.005mm。重裝后試加工,故障排除。(4)改進措施:①加強進給傳動鏈的日常檢查維護,及時緊固松動部位;②通過對加工零件的檢測,及時對進給傳動鏈進行調(diào)整;③每年應檢查一次進給傳動鏈的反向間隙和絲桿螺距誤差并及時補償,作出詳細記錄存檔。三、ATC裝置1.刀具插入主軸錐孔未卡緊(1)故障現(xiàn)象。某龍門加工中心主軸拉刀松動。(2)故障分析。加工中心刀具是靠主軸上部的蝶形彈簧拉緊的,拉不緊刀的可能原因有:①蝶形彈簧變形或失效;②刀柄尾拉緊螺釘松動。首先檢查刀柄尾拉緊螺釘,發(fā)現(xiàn)與刀柄的螺紋聯(lián)接松動退絲,后退了約一個螺距。蝶形彈簧未失效。(3)故障處理。調(diào)整刀柄尾拉緊螺釘在刀柄的軸向位置并加裝鎖緊螺母,故障排除。(4)改進措施:①經(jīng)常檢查刀柄尾拉緊螺釘?shù)木o固狀況;②在刀柄尾拉緊螺釘和刀柄間加裝鎖緊螺母。2.刀具交換過程噪聲較大(1)故障現(xiàn)象。某龍門加工中心刀具自動交換過程速度過快,噪聲較大。(2)故障分析。經(jīng)檢查,機械手拔、插刀過程速度過快,缺少緩沖過程,產(chǎn)生較大的撞擊。該機械手的拔、插刀運動由液壓油缸驅(qū)動,導致液壓油缸活塞速度過快的原因主要有:①液壓油氧化變質(zhì);②液壓系統(tǒng)冷卻器工作不正常,油溫過高;調(diào)速閥節(jié)流螺釘松動。檢查發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)冷卻器周圍堆積了很多灰塵,導致冷卻效率降低,油溫升高,調(diào)速閥節(jié)流效果差,機械手拔、插刀過程速度變快。而液壓油無變質(zhì),調(diào)速閥節(jié)流螺釘亦未松動。(3)故障處理。徹底清理冷卻器周圍堆積的灰塵,分析調(diào)節(jié)機械手拔、插刀油路的調(diào)速閥,使轉(zhuǎn)向速度合適。為了減小拔、插刀過程的沖擊,分別調(diào)節(jié)拔、插刀油缸兩端的節(jié)流螺釘,增加油缸行程末端的緩沖行程。調(diào)節(jié)完畢后重新試車,故障排除。(4)改進措施:①嚴格執(zhí)行液壓系統(tǒng)定期調(diào)整、清洗、過濾和更換制度,確保液壓系統(tǒng)壓力、流量、流速穩(wěn)定;②定期清掃液壓系統(tǒng)冷卻器和冷卻風扇上的灰塵。隨時觀察冷卻器的工作狀況,嚴格控制油液溫升。