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數(shù)控機床加裝上下料機器人改造

600 加工中心出于提高工效和降低員 工勞動強度的需要,加裝了一臺 能自動完成上、下料工作的機器 人。當(dāng)機器人完成上料后,防護 門關(guān)閉,工件自動裝夾,加工完 成后,工裝放松,防護門打開, 再由機器人卸料。1. 硬件要求此次改造中,我們新增了能 實現(xiàn)自動裝夾的氣動工裝,自動 打開和關(guān)閉的氣動防護門等,并 通過PLC輸入、輸出接口,與機 器人完成工作狀態(tài)的應(yīng)答。為了 實現(xiàn)動作的精確及安全,對硬件 的配置有如下要求:(1) 氣動工裝,設(shè)有夾具夾 緊及放松到位檢測開關(guān)。(2) 氣動防護門,設(shè)有開門 及關(guān)門到位檢測開關(guān)。(3) 控制工裝及防護門動作 的電磁閥為兩位雙電控電磁閥。2. 工作邏輯框圖機床和機器人共同完成抓 料、加工和卸料的控制過程流程 如圖1所示。3. 發(fā)現(xiàn)問題與改進(1) 從圖1可以看出機床 防護門的打開是在全部加工結(jié)束以后,防護門的關(guān)閉也要機床與機器人交互應(yīng)答之后才能發(fā)出關(guān) 閉指令,通過實際測試,這兩項時間總計有4s左右,假如能巧妙 地利用好切削前的準(zhǔn)備時間和切 削后的各軸復(fù)位移動時間,就能 ******限度地壓縮這4s左右的非切 削時間,從而實現(xiàn)我們的工效目 標(biāo)。通過攻關(guān),我們發(fā)現(xiàn)最好 的解決辦法就是在加工過程快結(jié) 束時,由機器人直接控制開門, 又當(dāng)機器人完成上料工作后,再 由機器人直接控制關(guān)門。經(jīng)此改 動后,整體加工時間壓縮了約 3.5s。(1) 考慮到機器人有時會存 在如保養(yǎng)或故障時無法工作的情 況,而我們又希望機床能夠不停 機、持續(xù)地加工產(chǎn)品,為此我們 在機床側(cè)加裝了一個“機器人模 式”與“人工模式”切換旋鈕, 當(dāng)處在“人工模式”時,就同時 將機器人置為緊停狀態(tài),這時防 護門的開、閉由機床控制。這樣 一來,會出現(xiàn)防護門的開、閉既 可以由機床控制,也可由機器人 控制的情形(實際上,在正常情 況下,如前面所說當(dāng)處于“人工 模式”時,機器人被置為緊停狀 態(tài),機器人是不會發(fā)出開、閉門 指令的),僅出于安全上考慮, 控制機床防護門動作的電磁閥, 其電氣動作應(yīng)設(shè)計成:當(dāng)電磁閥 得電時執(zhí)行動作,當(dāng)動作完成后 就失電,即不能讓電磁閥處于長 期通電的狀態(tài)。在進行電控設(shè)計時,有必要 說明一點,由于防護門的開合既 要由機床來控制,又要由機器人 來控制,且控制命令要以收到門 開、門關(guān)到位信號來結(jié)束,而裝 在門上的門開、門關(guān)到位檢測開 關(guān)各只有一個,如何供機床和機器人兩個控制單元使用,并且還 要保證機床和機器人各自24VDC 直流電源供電電路的獨立性?我 們設(shè)計了如圖2 ~圖4所示的控制 電路。機床上的PLC邏輯如圖5所示。(2) 在使用時還發(fā)現(xiàn)當(dāng)機 床在執(zhí)行工裝夾緊工件工作有時 會出現(xiàn)誤信號,而機床和機器人全然不知,繼續(xù)執(zhí)行加工,從而 造成對工裝或刀具的損壞。我們 通過仔細(xì)觀察,最終找到了原 因一一由于其他狀況的出現(xiàn),機 器人實際上沒有把待加工的工件 放置在工裝上,機床執(zhí)行工裝夾 緊命令時,工裝上的夾緊缸在推 動夾爪移動的過程中,會發(fā)出一 個瞬間的工裝夾緊到位信號,讓 機床和機器人誤認(rèn)為工裝夾緊動 作已經(jīng)完成。后來將機床的PLC控制程序 改成了機床在執(zhí)行工裝夾緊命令 時,只有工裝夾緊信號能持續(xù)地 發(fā)出一段時間(如1s),才認(rèn)為 工裝夾緊動作正常完成。
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