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海天精工機(jī)床有限公司 海天精工博客

KV800型立式數(shù)控銑床誤差分析及其補(bǔ)償

0引言在如今的生產(chǎn)加工中,精工機(jī)床已經(jīng)成為了不可 或缺的重要加工手段。而精工機(jī)床加工與傳統(tǒng)機(jī)床相 比較最重要的優(yōu)勢(shì)之_就是其加工精度[1-]較高。但 是在使用過程中由于各種因素的綜合影響,精工機(jī)床 可能會(huì)出現(xiàn)加工誤差的波動(dòng),使機(jī)床加工的產(chǎn)品零部 件不能達(dá)到需要的精度要求,從而影響整個(gè)產(chǎn)品的生 產(chǎn)。因此,保持精工機(jī)床加工精度的穩(wěn)定性成為現(xiàn)代 制造領(lǐng)域的重要課題。國(guó)內(nèi)外針對(duì)提高機(jī)床精度穩(wěn)定 性這_問題進(jìn)行了多年的研究,目前常用的基本方法有兩類:誤差防止和誤差補(bǔ)償。其中在誤差補(bǔ)償方面, 現(xiàn)有的誤差補(bǔ)償技術(shù)主要包括了硬件補(bǔ)償和軟件補(bǔ)償 兩種[3-]。相對(duì)而言,國(guó)內(nèi)外的誤差補(bǔ)償研究更多地集 中在基于后置處理結(jié)果改變精工加工程序上,即基于 軟件補(bǔ)償?shù)臋C(jī)床誤差補(bǔ)償方法。這種方法具有成本低 廉、可以在不改變現(xiàn)有機(jī)床精度的情況下有效的延長(zhǎng) 機(jī)床使用壽命等優(yōu)點(diǎn),因此在實(shí)際生產(chǎn)中被廣泛運(yùn)用。 但某些誤差,如非線性特征以及不確定性誤差,通過軟 件進(jìn)行補(bǔ)償?shù)碾y度很大,難以滿足精工機(jī)床對(duì)加工精 度穩(wěn)定性的要求。本文針對(duì)一臺(tái)KV800型立式銑床 在加工過程中產(chǎn)生的特定誤差,采用硬件補(bǔ)償方法,通過誤差分析,采取了相應(yīng)的硬件改進(jìn)措施,通過較小的 結(jié)構(gòu)改進(jìn)成本,將加工誤差修正到了可接受的范圍。1機(jī)床誤差類型及產(chǎn)生因素機(jī)床加工工件的過程中,各種誤差源(如表1所 示)都會(huì)對(duì)精工機(jī)床的精度穩(wěn)定性產(chǎn)生特定的影響。 從而使得實(shí)際加工軌跡與理想軌跡發(fā)生偏離,這就產(chǎn) 生了加工誤差。這些誤差根據(jù)誤差產(chǎn)生原因可分為: 幾何誤差6-]:由于機(jī)床原始的制造、裝配存在缺 陷造成的誤差,這種誤差是機(jī)床固有的誤差。對(duì)機(jī)床 的重復(fù)精度和運(yùn)動(dòng)精度都有影響,能夠直接測(cè)量,但測(cè) 量結(jié)果會(huì)受其他因素影響。熱誤差7-]:機(jī)床運(yùn)行時(shí)由于溫度變化引起熱變形 而造成的誤差。由于其特征為非線性特征,所以非常 難以測(cè)量。運(yùn)動(dòng)誤差:機(jī)床到達(dá)準(zhǔn)確位置能力的一種體現(xiàn)。 機(jī)床的齒輪、軸承、電機(jī)等都會(huì)影響運(yùn)動(dòng)誤差。幾何誤 差與運(yùn)動(dòng)誤差存在密切聯(lián)系3]。2機(jī)床誤差現(xiàn)象及數(shù)據(jù)收集被測(cè)對(duì)象KV 800型立式精工銑床主要用于加工 圓孔和長(zhǎng)槽。某企業(yè)具有長(zhǎng)期使用該型機(jī)床的加工經(jīng) 驗(yàn),近期使用中出現(xiàn)一項(xiàng)故障,加工出來的圓孔存在較 為明顯的誤差,且用手觸摸可感覺到圓孔在機(jī)床X軸 方向表面存在一處明顯起伏(如圖1所示)。針對(duì)機(jī) 床圓孔加工結(jié)果進(jìn)行測(cè)量(X、X45、X_45、F四個(gè)方向, 具體方向見圖2),測(cè)量結(jié)果如表2、圖3所示。表2機(jī)床加工圓實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) 輸入值 實(shí)測(cè)長(zhǎng)度 5 /mm X / mm X方向誤差/mm Y /mm Y方向誤差/mm 30. 00 29.92 -0.08 29.80 -0.20 60. 00 59.62 -0.38 59.90 -0.10 120.00 119.54 -0.46 119.84 -0.16 輸入值 實(shí)測(cè)長(zhǎng)度 5/mm X45 / mm X45方向誤差/mm X-45/mm X45方向誤差/mm 30. 00 30.24 0.24 29.58 -0.42 60. 00 60.20 0.20 59.60 -0.40 120.00 120.04 0.04 119.52 -0.48 由表2、圖3中的數(shù)據(jù)可以清晰的看出該機(jī)床在銑孔的時(shí)候在不同的方向測(cè)量出的誤差值并不相同,而且可以看出該誤差并不是按比例增加。為了進(jìn)_步探究誤差產(chǎn)生原因。我們決定單獨(dú)加工X向的長(zhǎng)槽測(cè)量其誤差。 其加工過程如圖4所示,結(jié)果如表3、圖5所示。表3機(jī)床加工x方向長(zhǎng)槽實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) 輸入長(zhǎng)度 (mm) 實(shí)測(cè)長(zhǎng)度 (mm) 誤差 (mm) 平均誤差 (mm) 刀具半徑 (mm) 50.00 49.65 -0.35 -0.35 5.00 49.65 -0.35 5.00 49.64 -0.36 5.00 100.00 99.80 -0.20 -0.25 5.00 99.72 -0.28 5.00 99.74 -0.26 5.00 200.00 199.75 -0.25 -0.25 5.00 199.73 -0.27 5.00 799.77 -0.23 5.00 299.73 -0.27 5.00 300.00 299.71 -0.29 -0.30 5.00 299.67 -0.33 5.00 3誤差產(chǎn)生原因分析3.1刀具補(bǔ)償半徑和刀具路徑設(shè)置不當(dāng)由于加工刀具本身具有一定尺寸,在加工時(shí)必須 要設(shè)置刀具補(bǔ)償以減小誤差。如果刀具補(bǔ)償設(shè)置不合 理就會(huì)產(chǎn)生較大的誤差940。但這樣的產(chǎn)生的誤差不 會(huì)使加工出來的圓孔在四個(gè)方向產(chǎn)生不一樣的誤差, 基本可以排除該種可能。3.2工件裝夾產(chǎn)生誤差工件在加工前,須裝夾穩(wěn)固,確保工件在加工過程 中不會(huì)因外力發(fā)生位置變化和振動(dòng),影響加工的精度。 但是,在實(shí)際加工時(shí),會(huì)因?yàn)閵A持位置、重力、支撐物等 原因,使工件的實(shí)際位置達(dá)不到預(yù)想的要求。對(duì)于這種可能性我們調(diào)研了工件裝夾方式,確認(rèn) 該機(jī)床裝夾方式?jīng)]有問題,同時(shí)之前的加工_直采用 該種裝夾方法(具體裝夾方式如圖6所示),之前并未 出現(xiàn)該種誤差。因此該種可能可以排除。3.3熱誤差精工機(jī)床熱誤差是指:機(jī)床熱變形致使機(jī)床按某 種操作規(guī)程指令所產(chǎn)生的實(shí)際響應(yīng)與該操作規(guī)程所預(yù) 期產(chǎn)生的響應(yīng)之間的差異。機(jī)床熱誤差的主要影響因 素是內(nèi)部熱源,各種發(fā)熱元件包括電動(dòng)機(jī)、摩擦運(yùn)動(dòng)副 和切削熱等11。其中,摩擦運(yùn)動(dòng)副如齒輪、軸承等的 發(fā)熱影響******。而該機(jī)床在加工圖4所示的長(zhǎng)槽時(shí)的 時(shí)候處于剛剛開機(jī)的狀態(tài),同時(shí)在連續(xù)加工長(zhǎng)度為 50mm、100mm、200mm、300mm的長(zhǎng)槽時(shí)誤差并未出現(xiàn) 較大波動(dòng),由此可推斷不是熱誤差。3.4磨損、變形產(chǎn)生誤差由于該精工銑床已經(jīng)使用多年,絲杠、軸承等關(guān)鍵 部件可能由于長(zhǎng)期受力,造成間隙過大、磨損、變形等 問題,從而導(dǎo)致誤差產(chǎn)生。通過測(cè)量數(shù)據(jù)分析,由于誤 差并沒有隨著長(zhǎng)槽變長(zhǎng)而增加,同時(shí)誤差比較穩(wěn)定,基 本可以排除軟件產(chǎn)生誤差的可能性,可初步判斷該誤 差產(chǎn)生原因?yàn)橄到y(tǒng)誤差。這也與加工圓時(shí)各個(gè)方向測(cè) 得直徑差異較大相吻合。該誤差如何消除需要進(jìn)_步 研究。4解決方案通過上述的實(shí)驗(yàn)與分析,我們可以初步判斷該誤 差為系統(tǒng)誤差,產(chǎn)生系統(tǒng)誤差的原因有很多種,可能是 絲杠、軸承等關(guān)鍵部件由于長(zhǎng)期受力,造成間隙過大、 磨損、變形等問題。但更換絲杠、軸承等部件十分麻煩,而且成本過高,因而通過其他技術(shù)手段來解決這一 問題,對(duì)于降低維護(hù)成本具有現(xiàn)實(shí)意義。4.1通過程序補(bǔ)償通過軟件來實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償是低成本高效率的解決方 案,但該誤差不僅僅是X軸的單向誤差,通過加工孔 的圖形及數(shù)據(jù)可以看出,刀具在不同方向都有著不同 的誤差,而且出現(xiàn)凸起,其原因很可能是刀具運(yùn)行時(shí)不 穩(wěn)。上述現(xiàn)象表明單純通過程序補(bǔ)償來解決該誤差難 以實(shí)現(xiàn)。4.2調(diào)整相關(guān)零件在機(jī)床安裝時(shí)會(huì)有一些調(diào)整裝置來調(diào)整絲杠、軸 承誤差,軸承預(yù)緊力等。其中間隙補(bǔ)償塊(如圖7、圖8 所示)就是用來調(diào)整軸承預(yù)緊力的裝置。4.2.1增加墊片現(xiàn)用厚度為0. 84mm的銅片加工出如圖8所示形 狀的間隙補(bǔ)償塊墊片(如圖9所示),并將此墊片裝入 機(jī)床。在進(jìn)行加工后得到數(shù)據(jù)如表4、表5所示。表4加墊片后加工x方向長(zhǎng)槽實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) 輸入長(zhǎng)度 (mm) 實(shí)測(cè)長(zhǎng)度 (mm) 誤差 (mm) 平均誤差 (mm) 刀具半徑 (mm) 100.02 0.02 5.00 100.00 100.04 0.04 0.26 5.00 100.02 0.02 5.00 表5加墊片后加工圓實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) 輸入值 實(shí)測(cè)長(zhǎng)度及誤差 5 /mm X /mm X方向誤差/mm Y / mm Y方向誤差/mm 20.00 20.06 0.06 20.06 0.06 30.00 30.06 0.06 30.08 0.08 40.00 40.08 0.08 40.08 0.08 輸入值 實(shí)測(cè)長(zhǎng)度及誤差 5/mm X45 / mm X45方向誤差/mm X-45/mm X-45方向誤差/mm 20.00 20.08 0.08 20.06 0.06 30. 00 30.08 0.08 30.06 0.06 40.00 40.06 0.06 40.06 0.06 由上述數(shù)據(jù)可看出,該調(diào)整方案收到了明顯的效 果。但由于該墊片并不能長(zhǎng)期使用,所以我們將更換 _塊較厚的間隙補(bǔ)償塊。4.2.2首次更換經(jīng)過測(cè)量的原止動(dòng)補(bǔ)償塊厚度為4. 58mm,所以 新間隙補(bǔ)償塊厚度暫定為5. 32mm。但再次加工長(zhǎng)槽 后測(cè)量誤差為+0.30mm。顯然新的補(bǔ)償塊太厚了。4. 2. 3再次更換經(jīng)過討論決定將止動(dòng)墊片磨去0. 15mm及將其磨 至 5.17mm。再次加工,如圖10所示。測(cè)量后數(shù)據(jù)如表6、表7、表8所示。表6更換補(bǔ)償塊后只加工x方向測(cè)量數(shù)據(jù) 輸入長(zhǎng)度 (mm) 實(shí)測(cè)長(zhǎng)度 (mm) 誤差 (mm) 平均誤差 (mm) 刀具半徑 (mm) 100.04 0.04 5.00 100.00 100.02 0.02 0.026 5.00 100.02 0.02 5.00 表7更換補(bǔ)償塊后只加圓測(cè)量數(shù)據(jù) 輸入值 各方向?qū)崪y(cè)長(zhǎng)度及誤差 5/mm X /mm X方向誤差/mm Y/mm Y方向誤差/mm 60.00 59.98 -0.02 60.00 0.00 5/mm X45 / mm X45誤差/mm X-45/mm X-45方向誤差/mm 60.00 59.98 -0.02 60.00 0.00 表8更換補(bǔ)償塊后加工長(zhǎng)方體測(cè)量數(shù)據(jù) 輸入值 實(shí)測(cè)長(zhǎng)度 Y(mm) X(mm) X誤差(mm) Y(mm) Y誤差(mm) 40.00 40.04 0.04 40.04 0.04 我們分別取X = 100mm的x向長(zhǎng)槽和5 = 60mm的圓在加工前后的誤差進(jìn)行對(duì)比(如表9所示),數(shù)據(jù) 顯示修正后誤差顯著減少。5結(jié)論本文介紹了某工廠中一臺(tái)KV800型立式銑床,在 實(shí)際加工過程中出現(xiàn)加工誤差波動(dòng)的問題。通過分析 確定了誤差產(chǎn)生原因。最終通過硬補(bǔ)償?shù)姆绞接行У?解決了這一問題。由此可得出以下結(jié)論:(1)通過實(shí)驗(yàn)測(cè)試,對(duì)機(jī)床工作狀態(tài)下的數(shù)據(jù)進(jìn) 行收集、對(duì)比和分析,挖掘出加工誤差產(chǎn)生的原因。(2)通過對(duì)比分析,得出該機(jī)床加工誤差為系統(tǒng) 誤差,根據(jù)相關(guān)工作狀態(tài)推斷,可能是由于絲桿、軸承 等關(guān)鍵零部件出現(xiàn)了某種變形,導(dǎo)致產(chǎn)生該誤差。但 在綜合考慮成本、生產(chǎn)效率和加工效果等各方面因素 后,在未更換絲桿、軸承等關(guān)鍵部件的條件下,通過修 正機(jī)床間隙補(bǔ)償塊的厚度,采取硬件補(bǔ)償?shù)姆绞?,以極 低的成本解決了這一問題。海天精工相關(guān)產(chǎn)品:加工中心,鉆攻中心,高速加工中心,立式加工中心,雕銑機(jī)
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