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新代控制器MOT報(bào)警1-10 - 加工中心

MOT –001 【A,B編碼器回饋訊號(hào)錯(cuò)誤】說(shuō)明:僅發(fā)生於9號(hào)參數(shù)軸板型態(tài)設(shè)為0(EMP2)時(shí),軸卡檢知A,B編碼器回授錯(cuò)誤 可能原因:發(fā)生軸卡為EMP2時(shí),軸卡內(nèi)部會(huì)自動(dòng)檢知A,B編碼器訊號(hào),若訊號(hào)錯(cuò)誤或有A相訊號(hào),但無(wú)B相訊號(hào),則發(fā)此警報(bào) 排除方法:檢查伺服線或更換軸卡 MOT –002【錯(cuò)誤計(jì)數(shù)器溢位】說(shuō)明:僅發(fā)生於9號(hào)參數(shù)軸板型態(tài)設(shè)為0(EMP2),4(PMC4),6(SERVO6)時(shí),軸卡檢知編碼器回授溢位可能原因:發(fā)生軸板型態(tài)設(shè)為0(EMP2),4(PMC4),6(SERVO6)時(shí),軸卡內(nèi)部會(huì)自動(dòng)檢知A,B編碼器訊號(hào),若訊號(hào)錯(cuò)誤或訊號(hào)輸入過(guò)大時(shí),發(fā)計(jì)數(shù)器溢位排除方法:檢查伺服線或更換軸卡MOT –003【編碼器模組錯(cuò)誤】說(shuō)明: 可能原因: 排除方法: MOT –004【無(wú)索引中斷信號(hào)】說(shuō)明: 可能原因: 排除方法: MOT –005【DDA指令超過(guò)額定值】說(shuō)明:控制器送出過(guò)高的指令數(shù),軟體運(yùn)算出來(lái)在一個(gè)補(bǔ)間時(shí)間內(nèi)必須送出超過(guò)2047個(gè)脈波。 可能原因:1DDA軟體時(shí)間(補(bǔ)間時(shí)間)設(shè)置太長(zhǎng)。 2運(yùn)動(dòng)速度太快。 3伺服解析度設(shè)定太高。 4背系補(bǔ)償量或節(jié)距補(bǔ)償量太大。 5啟動(dòng)前饋補(bǔ)償功能。排除方法:1降低軟體補(bǔ)間時(shí)間設(shè)定(CNC參數(shù)3203),建議不低於1500。 2降低運(yùn)動(dòng)速度做測(cè)試,若解決將運(yùn)動(dòng)速度上限設(shè)定調(diào)低(CNC參數(shù)461~480)。 3降低伺服解析度設(shè)定測(cè)試。(驅(qū)動(dòng)器與CNC參數(shù)61~80) 4若有設(shè)定機(jī)構(gòu)補(bǔ)償常數(shù)(CNC參數(shù)1401~1420),取消機(jī)構(gòu)補(bǔ)償做測(cè)試,若是則設(shè)定適當(dāng)之機(jī)構(gòu)補(bǔ)償時(shí)間常數(shù)。 5若有前饋補(bǔ)償 (CNC參數(shù)581~600),取消前饋補(bǔ)償做測(cè)試,若是則降低或關(guān)閉前饋補(bǔ)償功能。 6請(qǐng)聯(lián)絡(luò)機(jī)械廠人員處理。進(jìn)階說(shuō)明:新代控制器為了達(dá)成多軸同動(dòng)控制,採(cǎi)用了DDA(Digital Differential Analyzer)法則的數(shù)學(xué)方法, DDA的Cycle Time由參數(shù)3203設(shè)定,每一軸向指令在一個(gè)DDA的Cycle Time內(nèi)最多允許送出2047個(gè)脈衝訊號(hào),超出此範(fàn)圍控制器就會(huì)發(fā)出DDA指令超過(guò)之警報(bào)訊息。 MOT –006【索引狀態(tài)無(wú)法清除】說(shuō)明: 可能原因: 排除方法: MOT –008【遺失位置命令】說(shuō)明:控制器停止對(duì)某個(gè)軸向指令輸出1秒後隨時(shí)檢查回饋指令量與輸出指令量的誤差量是否在預(yù)定誤差範(fàn)圍內(nèi),如果不在此範(fàn)圍內(nèi),則有遺失位置警報(bào)。 可能原因:1機(jī)構(gòu)問(wèn)題。 2控制緊急停止的繼電器接觸不良。 3 cpu板送給軸卡的資料遺失(cpu板有問(wèn)題,軸卡有問(wèn)題,cpu板和軸卡接觸不好)。 4控制器伺服線有接觸不良或斷線。 5驅(qū)動(dòng)器到馬達(dá)的動(dòng)力線接觸不好或者斷開(kāi)。 6馬達(dá)編碼器進(jìn)油。 7編碼器回授線鬆脫或斷掉。 8局部干擾。 排除方法:造成此警報(bào)的原因大體可以分為電控和機(jī)構(gòu)兩個(gè)方面的原因。 當(dāng)發(fā)生位置遺失警報(bào),觀察診斷畫(huà)面的系統(tǒng)數(shù)據(jù)8,9,10號(hào)參數(shù)的值,如果都為零,一般是機(jī)構(gòu)的問(wèn)題:如果有不為零的,一般就是電控的問(wèn)題。 機(jī)構(gòu)方面的原因: 1如果確定是機(jī)構(gòu)問(wèn)題,並且無(wú)驅(qū)動(dòng)器警報(bào)。一般來(lái)說(shuō),應(yīng)該是機(jī)床缺少潤(rùn)滑,靜摩擦力太大。此時(shí)應(yīng)該檢查機(jī)構(gòu)是不是有卡住及潤(rùn)滑系統(tǒng)是否良好 2控制器有警報(bào)發(fā)出,並且伴隨著驅(qū)動(dòng)器警報(bào)。此時(shí)可能是床臺(tái)卡死或者伺服系統(tǒng)有問(wèn)題,如果關(guān)電重開(kāi)問(wèn)題依然存在很明顯,無(wú)法動(dòng)作,應(yīng)更換伺服或者馬達(dá)。如果是機(jī)構(gòu)卡死,需要聯(lián)繫機(jī)械廠家支援 電控:1觀察過(guò)8,9,10號(hào)參數(shù)之後。就做尋點(diǎn)動(dòng)作(不須重新開(kāi)機(jī)),尋完原點(diǎn)後,觀察24,25,26號(hào)參數(shù)和40,41,42號(hào)參數(shù),如果24,25,26號(hào)參數(shù)中有不為零的,則回授回路有問(wèn)題。2如果40,41,42中有不為零,就是控制器到馬達(dá)的線路中有指令丟失。3如果24,25,26和40,41,42都有不為零的,則信號(hào)被干擾的可能性比較大,具體表現(xiàn)為在加工中,8,9,10號(hào)參數(shù)的數(shù)值漸漸變大。具體故障點(diǎn)可能是cpu板和軸卡接觸不好造成的??梢来螕Qcpu板和軸卡試試。4如果是控制器到馬達(dá)的發(fā)動(dòng)電路有問(wèn)題,先檢查驅(qū)動(dòng)器線和動(dòng)力線。具體辦法是把懷疑有問(wèn)題軸相的驅(qū)動(dòng)器線和動(dòng)力線和其他沒(méi)問(wèn)題軸相的驅(qū)動(dòng)器線和馬達(dá)線對(duì)換,看警報(bào)會(huì)不會(huì)跑到別的軸相去,如果跑到別的軸相去了,確定是伺服線或動(dòng)力線有問(wèn)題,換掉即可。5如果是回授回路有問(wèn)題,先把編碼器線和動(dòng)力線與其他沒(méi)有問(wèn)題軸相的編碼器線和驅(qū)動(dòng)器線對(duì)換,如果警報(bào)跑到兌換過(guò)的軸相去了,證明是編碼器線或者動(dòng)力線有問(wèn)題。換掉即可。6如果編碼器線和動(dòng)力線都沒(méi)有問(wèn)題,就把發(fā)警報(bào)軸相和其他好的軸相的驅(qū)動(dòng)器線對(duì)換,如果警報(bào)跑到其他軸相,證明驅(qū)動(dòng)器線有問(wèn)題,換過(guò)即可。7如果以上問(wèn)題都沒(méi)問(wèn)題,再就是懷疑介面和編碼器漏油的問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題是靠經(jīng)驗(yàn)判斷,其實(shí)編碼器漏油造成的指令丟失情況和軸卡和底座接觸不好的情況有些相識(shí);而接頭接觸問(wèn)題關(guān)鍵是把接頭都鎖緊。進(jìn)階說(shuō)明:參數(shù)561~580的設(shè)定即為遺失位置命令的檢查範(fàn)圍 24[X軸絕對(duì)位置回授量] 40[X軸絕對(duì)位置命令量] 25[Y軸絕對(duì)位置回授量] 41[Y軸絕對(duì)位置命令量] 26[Z軸絕對(duì)位置回授量] 42[Z軸絕對(duì)位置命令量] MOT –009【驅(qū)動(dòng)器警報(bào)】說(shuō)明:驅(qū)動(dòng)器發(fā)出警報(bào)訊號(hào) 可能原因:發(fā)生驅(qū)動(dòng)器報(bào)警大多是由外部原因影起,如:驅(qū)動(dòng)器溫度過(guò)高;編碼器接線錯(cuò)誤;內(nèi)部參數(shù)設(shè)定不正確;與伺服馬達(dá)不相配;驅(qū)動(dòng)器故障等 伺服驅(qū)動(dòng)器警報(bào)排除方法:機(jī)器請(qǐng)不要關(guān)電,聯(lián)絡(luò)機(jī)械廠人員處理進(jìn)階說(shuō)明: MOT –0010【軸向位置命令通訊異?!空f(shuō)明:核心程式在與軸卡溝通時(shí)發(fā)生異常,軟體檢查出軸控IC內(nèi)部queue值不為零。 可能原因:1一張軸卡,但參數(shù)設(shè)定二張軸卡,且有伺服軸指向第二張軸卡。2二張軸卡以上有一張故障。3二張軸卡以上且有超過(guò)兩張以上軸卡IRQ11 Jump都插上,造成診斷功能23號(hào)不是100。排除方法:請(qǐng)聯(lián)絡(luò)機(jī)械廠人員處理。1檢查參數(shù)設(shè)定11號(hào)參數(shù)。2檢查軸卡jump設(shè)定。3更換軸卡做測(cè)試進(jìn)階說(shuō)明:核心軟體在每個(gè)補(bǔ)時(shí)間皆會(huì)去檢查QUEUE值FLAG是否正確,若經(jīng)過(guò)了一些FILTER後仍讀到錯(cuò)誤的值,則發(fā)出警報(bào),並於診斷功能68號(hào)加一。
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